探索的心 实干的手——辉县管理处创新实验项目纪实
创新实验项目测试
南水北调自建设期开始,就不断遇到新的难题和挑战,这次我们又遇到一个新难题。
节制闸的液压启闭机油缸活塞杆因为长期在水中工作,表面就会附着一层水垢,在闸门启闭过程中,会使油缸外密封损坏,对水质有影响,水垢还会进入液压系统使液压部件磨损、堵塞各阀件,增加设备故障率。
为解决这一难题,辉县管理处集思广益,反复探讨,最终形成了初步方案:在活塞杆外侧加一层保护套,隔绝活塞杆和水,减少水垢的形成。
方案确定后选用哪种材料就成了第一个问题。因为根据油缸的工作环境,对材料基本要求有:柔软,不能对油缸造成二次伤害;不具有毒性和腐蚀性;具有耐油性、耐水性,还得耐磨;压缩比大,活塞杆总行程为4700毫米,闸门全开状态活塞杆外漏长度只有300毫米。在历时三个多月,我们查阅大量资料,并对多个材料进行试验后,终于在几十种材料中调出了选出了一种工艺成熟的高分子管材。
但紧接着第二个问题就出现了。如果使用管材,在安装保护套管时,就需要拆除油缸,工作任务繁重,不便操作。这就需要使用面材在现场焊接成管,焊接材料和焊接工艺又成为新问题。首先,我们购买了几种高分子粘接剂,粘接试验均以失败告终。然后,根据该材料具有热熔性,使用热风枪加补焊剂的方式进行试验,结果局部可以焊接成功,但因为板材很薄,大面积烧结变形,这就需要热点集中,温度还能达到热熔温度的工具。最终,我们找到了一种高温热熔胶枪,对板材进行热熔加填充焊接,试验效果良好,然后对焊接过的板材进行反复的弯折试验,结果比较理想。焊接工艺试验又经历了一个半月。
材料和焊接工艺解决后,试验的方式成为了第三个问题。如果在闸站液压启闭机油缸上试验,会有诸多不便,一是临水作业,安全风险较高;二是试验过程中出现问题不易观察。我们找到两根直径基本和油缸一致的硬质PVC管,在PVC管间加上PVC泡沫环,这样就可以在地面上模拟油缸往复运动了。
工作中面对的新问题,需要用我们探索的心不断思考,需要用我们实干的双手不停试验。南水北调后续工程高质量发展,离不开科技创新的支撑,我们将坚持创新驱动发展,把创新作为引领发展的第一动力,在高质量发展中积极担当作为。